改良型氧化溝工藝處理廢紙造紙廢水實例
【天津純水設備http://www.wmymzl163.cn】介紹了改良氧化溝+混凝沉降法處理造紙廢水的工藝參數、運行效果及工程效益。D 1 . .運行結果表明,該系統運行穩定,處理效果良好。出水水質符合《制漿造紙工業水污染物排放標準》(gb3544-2008)的標準要求
關鍵詞:造紙廢水;改良氧化溝;流程設計
據報道,全國造紙企業排放的廢水超過40億噸,約占工業廢水排放總量的20%。造紙產生的廢水量大,水質也不一樣。如果不加以有效的處理,它也會給環境帶來嚴重的污染。
造紙廢水水質
江西省a紙業有限公司作為一家新興企業,主要產品為煙花再生紙,年產量15萬噸,廢水量約5000立方米。D - 1。廢水水質指標如表1所示天津純水設備,企業廢水排放指標要求達到《制漿造紙行業水污染物排放標準》(gb3544-2008)規定的標準。
2工藝流程根據企業提供的污水處理系統總體設計規劃和要求,結合污水水質特點,
廢水首先進入“格柵+調節池”預處理系統,截留并去除水中較大的雜物和纖維,減少對后續工藝設備的破壞。同時,這個階段可以去除一些懸浮物,使廢水中的SS含量部分降低。廢水經預處理后進入超高效淺水浮選,去除COD約26%,BOD約23%,SS約80%,再經過初始沉淀池,進一步降低了廢水中懸浮物含量和有機污染物含量。然后利用IC厭氧系統去除65%的COD和68%的BOD。
厭氧出水進入改良型氧化溝系統,在曝氣的作用下,活性污泥與廢水充分接觸,活性污泥中的好氧菌群以廢水中的有機污染物為代謝原料,經過好氧氧化作用消耗掉有機物,達到去除水中污染物的目的。通過采用新型的倒傘形表曝機,提高充氧效率,提高活性污泥與廢水的混合效果,廢水在氧化溝內經過大量的缺氧一好氧交替反應,達到較高的COD去除效果,改良型氧化溝通過延長廢水的停留時間,充分發揮氧化溝好氧生物技術在造紙廢水處理中的優勢,COD的處理效率比常規氧化溝提高10%左右。在此工藝階段中,能夠去除83%左右的有機物及65%的SS。天津純水設備
廢水經改良型氧化溝處理后進入二沉池。在重力作用下使泥水有效分離,出水COD低于130mg·L-1。天津水處理設備
如果有進一步降低COD的要求,二沉池出水可進入混凝沉淀系統,對生化出水進行深度處理,使COD低于60mg·L-1,有機物去除率能達到55%以上,同時可達到80%的SS去除效果。
二沉池中的剩余污泥一部分經過污泥泵重新返回至氧化溝系統內,繼續參與好氧生物反應;一部分排入污泥脫水車間,經脫水后外運處置。
3 主要構筑物及設計參數
3.1 預處理系統
(1)格柵渠。1座,鋼筋混凝土結構。尺寸8.0mx0.7mX3.0m。
(2)調節池。1座,鋼筋混凝土結構。尺寸10.0mx30.0mx6.0m。
(3)格柵。2臺,設置2道格柵,安裝于污水處理站調節池進口或者其他隱蔽的部位,中格柵間隙為10mm,細格柵間隙為5mm,用以攔截較大雜物,保護后續處理設備運行安全。
3.2 綜合廢水處理系統
(1)超效淺層氣浮。1臺。直徑8.0m,配套離心泵1臺,型號DFw8O一250B/2/30,Q=80m3·h-1,H=60m.,N=30.0kW;空氣壓縮機1臺,型號w—0.6/10,風量0.6m3·min-1,功率5.5kW;高壓儲氣罐1臺,有效容積1.0m3。
(2)初沉池。1座,鋼筋混凝土。用于氣浮后出水污泥的沉淀。設計表面負荷0.59m3·(㎡·h)-1,尺寸30.0mx4.0m(超高0.5m),配套半橋式周邊傳動刮泥機1臺,周邊線速度3m-ra—in~,Ⅳ一0.75kW;污泥泵2臺(1用1備),Q=40m3·h-1,日=9m,N=3.0kW。
(3)事故池。1座,鋼筋混凝土。用于特殊情況下,暫時貯存排除廢液或廢水。設計停留時間6h,有效容積2500m3,尺寸31.25mx20.0mx4.5m(超高0.5m),內置潛水排污泵1臺,Q=110m3·h-1,H=11m.N=5.5kW。
(4)IC反應器。1座,碳鋼防腐。兩級分離內循環厭氧反應器(IC)是世界上最先進的厭氧處理技術,該技術在第三代厭氧反應器UASB的基礎上,把多級處理技術、流化床技術、污泥顆粒化技術、內外循環等技術整合在同一個反應器內天津純水設備,在反應器中,顆粒污泥(厭氧細菌)將廢水中有機污染物降解生成cl{4等氣體。兩級分離內循環厭氧反應器(IC)是基于氣體提升原理,而由上升管和下降管中所含氣體量的不同而產生的,受反應器氣流的驅動,循環流比率取決于進水COD濃度,因此可達到自行調節。有效容積1100m3,反應器尺寸8.0mx22.0m,配套進水泵3臺(2用1備),Q=155m3·h-1,H=27m,N=22kW;DN250、DN300流量計各1臺;配套pH計2臺。天津水處理設備
(5)改良型氧化溝。1座,鋼筋混凝土。改良型氧化溝在處理制漿造紙廢水中展現了獨有的優勢,曝氣溶氧效率更高,處理效果更好,在處理同等負荷下,該工藝更為節能,該氧化溝在去除COD、脫除氨氮、除磷方面均有優良表現,通過采用新型的倒傘形表曝機,工藝的設計能夠滿足廠區長期運行需要。改良型的氧化溝通過延長廢水的處理時間,充分發揮氧化溝好氧生物技術在造紙廢水處理中的優勢,使其比常規氧化溝處理效率提高10%左右。設計污泥負荷0.25kgCOD·(kgMI.SS·d)-1,尺寸86.0mx32.0mx5.0m(超高0.5m),設置3臺倒傘型表面曝氣機:型號DS325,r=3250mm,N=55kW,充氧量115.5kg·h-,低速推流器4臺,型號Q舊5/4—2500/2—56/P,N=5kW,額定電流17A,葉輪直徑2500n1lI1,葉輪轉速56r.min-1。
(6)二沉池。1座,鋼筋混凝-t--。活性污泥回流與沉淀。設計有效容積3176m3,表面負荷0.46m3·(m·h)-1,反應器尺寸34.0mx4.0m(超高0.5m),配置周邊傳動刮泥機1臺:外緣線速度1.5~3m·min-1,N =0.75kW;污泥回流泵2臺(1用1備):型號200WL250-11-15,Q=250m3·h-,H=l1m,N=15kW;剩余污泥泵2臺(1用1備):Q=30m3·h-1,H=11m.,N=3kW。
(7)混凝沉淀池。1座,鋼筋混凝土。用于生化尾水深度處理,實現水質的有效凈化,出水水質達標。設計表面負荷0.77m·h-1,混合時間1min,沉淀池停留時間3.92h;設置槳葉式攪拌器8套,分別為Ⅳ=2.2kW兩套,N =1.1kW兩套,N=0.75kW兩套,N=0.55kW兩套;污泥泵2臺(1用1備):Q=30m3·h-1,日=11m,N=3kW。
(8)污泥池。1座,鋼筋混凝土。用于儲存廢水系統的剩余污泥。有效容積942m3,尺寸20.0mX3.5m(超高0.5m),配置1套板框壓濾機:XMGZ200/1250-30U,過濾面積3000㎡,濾室容積3m3,過濾壓力0.6MPa,電機功率4kW;設置污泥泵2臺(1用1備):DFW65-250A/2/22,Q=44m3.h-1,H=70m,r=2900r.min-1,N=22kW。
4 運行效果及效益分析
4.1 運行效果
以改良型氧化溝為主體處理工藝的廢水處理系統已經建設完成,經調試正常運行后,系統的出水水質指標均可達到《制漿造紙工業水污染物排放標準》(GB3544-2008)。圖2、圖3、圖4分別是超效淺層氣浮、改良型氧化溝、混凝沉淀系統連續24d的各個工藝段的廢水處理效果。
從圖2看出,由于超效淺層氣浮系統為化學處理法,COD的去除效果變化不大,去除率維持25%左右,基本上達到了預計的去除效果。由圖3看出,改良型氧化溝在調試完成穩定運行后,COD的去除率可以達到92%以上,高于設計預期COD去除率的近10%。出水COD低于220mg·L左右。天津水處理設備
由圖4看出,由于混凝沉淀系統也是化學處理方法,故其去除效果僅受加藥量影I1向,按照設計加藥量投加運行,其COD去除率比較穩定,基本維持在65%左右。當改良型氧化溝正常運行后,其出水經過混凝沉淀處理后,出水COD可以穩定維持在80mg·L以下,出水水質可以達標排放。
4.2 效益分析
此造紙廢水處理工程的運行費用為每噸廢水1.55元,其中電費1.057元,藥劑費0.41元,人工費0.08元。系統穩定運行后,每年削減COD5.3t、NH3一N0.13t、SS4.5t、BOD52.15t,極大地減輕了水體污染,因此也會促進區域經濟和改善生態環境的協調發展。天津純水設備
該廢水處理系統運行情況表明,采用改良型氧化溝+混凝沉淀工藝處理造紙廢水,工藝運行簡單穩定,出7LTkN-好,處理效率高,出水水質達到《制漿造紙工業水污染物排放標準》(GB3544—2O08)標準的要求。天津純水設備,天津水處理設備,天津去離子水設備。
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